Üretimde, yaygın doğruluk anormallikleri esas olarak aşağıdaki hususları içerir:
(1) Takım tezgahının besleme ünitesi değiştirildi veya değiştirildi.
(2) Takım tezgahının her bir eksen parçasının ofseti anormal.
(3) Milin ters boşluğu anormal.
(4) Elektrodun çalışma durumu (Elektrik ve kontrol parçaları) anormal.
(5) Mekanik (kurşun vida, yatak, kaplin ve diğer bileşenler) arızası.
(6) İşleme programlama ve takım seçiminde insan faktörleri.
1. Sistem parametreleri değişir veya değişir
Takım tezgahının sistem parametreleri, takım tezgahının besleme birimini, sıfır noktası sapmasını, ters boşluk vb. Takım tezgahının onarımı sürecinde parça ofseti ve boşluk değişiklikleri etkilenebilir. Bu nedenle, sorun giderme işleminden sonra ayarlanması ve değiştirilmesi gerekir. Öte yandan, ciddi mekanik aşınma ve gevşek bağlantılar, doğruluk gereksinimlerini karşılamak için değiştirilmesi gereken ölçülen parametre değerlerinde değişikliklere neden olabilir. Sökme ve muayene sırasında, rulmanın hasarlı olduğu veya bilyenin ayrıldığı tespit edilebilir ve takım tezgahı değiştirildikten sonra normale dönecektir.
2. Mekanik arızadan kaynaklanan anormal işleme hassasiyeti
Takım tezgahı arızasının neden olduğu anormal işleme hassasiyetinin üç ana nedeni vardır: birincisi, anormal motor, ikincisi mekanik arıza ve üçüncüsü, kılavuz vidalar arasında boşluk olmasıdır. Arızayı daha doğru bir şekilde teşhis etmek istiyorsanız, motoru ve kılavuz vidayı ayırmanız gerekir. Motoru ve makineyi kontrol edin. Muayene sonucu motorun normal çalıştığı şeklindeyse, mekanik parçanın teşhisinde, kılavuz vidayı elle döndürürken çok açık bir boşluk hissi olduğu tespit edilir. Normal şartlar altında yatağın düzenli ve düzgün hareketi hissedilmelidir.


3. Takım tezgahının elektrik parametreleri optimize edilmemiş ve motor anormal çalışıyor
İşlem sırasında x ekseninin doğruluğu anormal ise, incelemeden sonra x ekseninde boşluk olduğu ve motor çalıştırıldığında kararsızlık olduğu tespit edilir. Bu durumun iki ana nedeni vardır. Birincisi, kurşun vidanın ters boşluğu büyüktür ve diğeri, takım tezgahının x ekseni elektrotunun anormal çalışmasıdır. Çözüm, esas olarak motorda hata ayıklamaktır. Boşlukları telafi edin; Veya X ekseni elektrot titremesini ortadan kaldırmak ve normal doğruluğu sağlamak için servo kazanç parametrelerini ve darbe bastırma işlevi parametrelerini ayarlayın.
